欢迎光临黎明重工科技公司!
News Center
2022年6月10日 影响磨机电耗的原因及节电降耗措施. 1、生产P.O42.5水泥,台时产量不高,主电机电流要比生产P.C32.5水泥耗电高。 2、随着磷石膏使用量增大,石膏破进石膏
2015年12月4日 粉磨系统电耗的高低是判断粉磨系统优劣的重要标准。目前,粉磨技术正在向完全无球化(立磨或辊压机终粉磨)、设备大型化的方向发展,伴随着水泥工艺技术的进
同时,物料水分变大,堵塞双层隔仓板和出料篦板,影响磨内通风,磨机台时产量可下降17%左右,粉磨电耗上升。. (3)入磨物料水分增大物料水分多少直接影响配料的准确
2017年8月15日 8号立磨喷口环改造后,经过10天左右的磨合与操作参数的优化,磨机台时产量与改造前大致相同,生料细度与水分满足生产控制指标要求。 磨机压差由原来
2020年12月30日 通过开机后一段时间系统运行,高温风机转速由改造前的830 r/min降至改造后790 r/min,日用电量减少3 600 kWh,熟料电耗降低约0.5 kWh/t以上。. (2)生料
2023年6月7日 目前大部分水泥企业吨水泥粉磨工序电耗在26-32度之间,一部分老旧设计生产线还在34度以上,而最新建设的节能生产线已经能做到20度左右,各企业之间差距较大,有较大的提升空间,除了掺加矿粉提
2020年10月27日 2019年,辊压机台时产量稳定在482 t/h,生料工序电耗年平均为11.88 kWh/t。 具体参数见表2。 表2 生料粉磨系统台时产量和工序电耗对比
2020年5月25日 1、由于一般磨球表层与内部的耐磨性能差异比较大,使其耗损全过程中的直径减小很不均衡,一方面会导致磨球级配易出现比较大偏离,导致煤粉细度差或出力
优化磨机工艺参数降低生料工序电耗. 自20世纪30年代德国研制出第一台立磨时,它就以其独特的 粉磨原理,克服了球磨机粉磨机理的诸多缺陷,由于立磨采用料 床粉磨物料原理,
Copyright © 2022 黎明重工 版权所有 ICP123456